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大比例摻燒煤泥300MW循環(huán)流化床機組甩負荷試驗研究

Sichuan union heavy electrical equipment manufacturing

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1設備簡介

貴州盤北低熱值煤發(fā)電廠選用的鍋爐為上海鍋爐廠有限公司自主研發(fā)制造的亞臨界300MW循環(huán)流化床,型號為SG-1036/17.5-M4507,型式為單汽包自然循環(huán)、單爐膛一次中間再熱、全懸吊受熱面、平衡通風、水冷式旋風分離器、燃煤固態(tài)排渣。鍋爐燃料一方面通過8個前墻水冷壁下部的給煤口集中給入原煤,另一方面通過4個爐頂水冷壁上的煤泥口集中供煤泥。本鍋爐采用床上點火方式,床上共布置8只點火油槍。機組配置2×50%BMCR的汽動給水泵和1×30%BMCR的電動給水泵。汽輪機選用上海汽輪機廠生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機,型號為N3000-16.7/538/538。機組配置35%B-MCR容量高低壓串聯(lián)汽旁路系統(tǒng)。汽輪機配置了高排通風閥,用于帶走高壓轉子鼓風效應產(chǎn)生的熱量,高排通風閥的型號為YT668Y-64,公稱壓力5.4MPa額定流量32t/h。


2

 甩負荷試驗的難點

2. 1    防止受熱面超溫

本機組配置的鍋爐,高溫屏式過熱器及高溫再熱器布置在上部爐膛內(nèi),高溫受熱面超溫風險極大, 防止受熱面超溫是甩負荷試驗的重要內(nèi)容,這一原則應作為甩負荷試驗中僅次于防超速的第二準則。 防止受熱面超溫的主要手段是保證高溫受熱面有一定的蒸汽流量,從鍋爐的角度,應該開啟高低旁,盡可能提高蒸汽流量。

2. 2     控制高排溫度按照汽輪機廠家的運行要求,甩負荷后汽輪機將進入旁路模式。本機組配置的高排通風閥額定流量僅為 32  t / h,高壓缸冷卻蒸汽流量受限。旁路模式下,如果單純滿足鍋爐防超溫的需要而開大高低旁,導致再熱器壓力過高,將無法開啟高排逆止門。 此時,高排通風閥流量有限的情況下如何控制高排溫度,是汽輪機專業(yè)要重點考慮的問題。 2. 3     旁路模式下穩(wěn)定轉速甩負荷后,汽輪機進入轉速控制。旁路模式下中壓缸進汽,再熱壓力的波動將導致轉速波動。如何在高壓調門控制轉速、保證再熱器蒸汽流量、防止高排溫度過高之間尋求平衡,是甩負荷后盡早穩(wěn)定的關鍵。 2. 4     燃用煤泥下的燃燒調整

本機組燃料組成為洗混煤 + 煤矸石 + 煤泥,實際運行中,煤泥量燃用量達到總燃料量的40% ,最高可以達到 50% ,在國內(nèi) 300  MW 循環(huán)流化床鍋爐中最高; 煤矸石占 15% 左右,入爐煤綜合發(fā)熱量僅為 3000kCal / kg 左右。運行過程中,燃用煤量較大, 風量也要偏高; 入爐煤綜合水分高、煙氣量大,易造成受熱面超溫。


3甩負荷試驗的要點針對本機組的特點,采取了以下控制措施。 3. 1     鍋爐控制要點3. 1. 1      加強燃料調整,降低鍋爐換熱

甩負荷前倒數(shù)到“3”時,所有給煤機轉速到零, 利用鍋爐熱慣性維持負荷。當給煤量到零后,觀察 負荷,負荷出現(xiàn)下降趨勢后立即甩負荷。“甩”指令 發(fā)出的同時,停止煤泥系統(tǒng)、停止石灰石系統(tǒng)。在甩 50% 負荷時,可以只切除燃料,保留風機運行,同時 降低二次風量,減弱鍋爐床料的循環(huán)倍率,將床料由循環(huán)態(tài)向接近鼓泡態(tài)調整,從床料側降低換熱強度, 控制蒸汽溫度; 同時減少一次風量,控制床溫下降速率。在甩 100% 負荷時,應手動 BT,停止所有燃料及風機,以壓火的方式降低鍋爐換熱,待汽輪機轉速穩(wěn)定后,迅速恢復風機運行,盡快點火,早日并網(wǎng)。


 3. 1. 2    加強高低旁控制,保證再熱汽蒸汽流量

甩負荷后高低旁應自動聯(lián)開,高旁開度應到 30% ( 視鍋爐壓力,如壓力過高,有超壓趨勢,還應繼續(xù)開大) ,低旁應全開,保證再熱器有蒸汽流量。在調整過程中,應保證低旁全開,應注意高低旁后蒸汽溫度,防止高低旁后蒸汽溫度高聯(lián)關高低旁。并加強聯(lián)系,在保證汽包水位和再熱器溫度的前提下,通過調整高旁將再熱器壓力穩(wěn)定在 0. 2  MPa。這樣,既可以保證再熱器有 80 t / h ~ 100 t / h 的蒸汽流量,屏再不超溫,又有利于汽輪機控制轉速,還可以有效控制高排溫度,保證在并網(wǎng)后盡早開啟高排逆止門。


3. 1. 3      確保鍋爐水位

在汽機甩負荷成功后,要快速恢復系統(tǒng),關鍵是要保證汽包水位,而保證汽包水位的關鍵是盡快降低一次系統(tǒng)壓力,否則 CFB 鍋爐強大的蓄熱量會使得給水泵會因系統(tǒng)壓力過高而補不上水。一次系統(tǒng)的泄壓除了通過高、低旁外,還可以輔助 PCV 閥及過、再熱器向空排汽閥( 如有設計) 。系統(tǒng)泄壓及水位恢復過程需大量用水,所以甩負荷前,應保持凝汽器及除氧器在較高水位。


在甩 50% 負荷過程中,保留一臺汽泵與電泵并列運行,最大補水量達到 537  t / h,水位很快穩(wěn)定。


對于首臺機組甩 100% 負荷,由于蒸汽壓力高,依靠啟動鍋爐已經(jīng)無法維持汽泵高轉速運行,無法實現(xiàn)汽電泵并列運行,只能靠壓火的方式努力減小壓力波動,依靠電泵上水。對于第二臺機組,可以依靠鄰機來汽,保證甩負荷后維持一臺汽泵與電泵并列運行,水位可以迅速穩(wěn)定。


3. 1. 4      受熱面超溫

如系統(tǒng)恢復過程中因設備故障造成機組不能及時并網(wǎng),應果斷減煤并投油。在設備處理過程中,因汽機進氣量較小,如純投煤運行,床溫會很高。這時不論是高溫受熱面壁溫還是汽溫都會超溫,如故障處理時間過長,過小的蒸汽量限制減溫水量,超溫會無法控制。為保障機組安全,如遇短時無法處理的故障,應果斷減煤并投油。


3. 1. 5     帶泥煤系統(tǒng)的甩負荷控制特點

泥煤系統(tǒng)帶有大量的水分,燃用泥煤會造成床溫下降,煙氣量增加,尾部低溫受熱面壁溫高等現(xiàn)象。當甩負荷指令下達后,操作員應手動全停泥煤膏體泵。泥煤量較大時,在甩負荷前應將一部分的泥煤量轉換為給煤機原煤量來代替( 實際操作中, 將膏體泵轉速從 90% 降至 50% 運行,泥煤量可降低 一半) ,以免造成負壓波動。


在系統(tǒng)恢復時,必須在機組負荷大于 100  MW 且床溫穩(wěn)定在 850℃ 以上,才能投運泥煤系統(tǒng)。泥煤投運時大量水分的加入會使得煙氣量增加較多, 尾部對流換熱會加劇,在低負荷時,尾部受熱面蒸汽流量小,對流換熱強,低溫受熱面會超溫。

3. 2   汽機控制要點3. 2. 1 加強協(xié)調,促進轉速盡早穩(wěn)定

甩負荷時 OPC 同時動作,可將 OPC 復位轉速設定為 3 000r /min,防止 OPC 過早復位后轉速二次 飛升。甩負荷后,機組將進入旁路模式下的轉速控制,對于本機組,此時的轉速調節(jié)由高壓調門完成, 中壓調門不參與調節(jié)。因此,應緩慢調節(jié)高旁,防止再熱壓力大幅波動造成轉速波動,應密切注意高調開度及高排溫度,保證通風閥開啟。


3. 2. 2    盡早并網(wǎng),盡快恢復

轉速穩(wěn)定在 3 000 r / min 后,應及時宣布甩負荷試驗結束。此時,應盡快啟動風機,恢復鍋爐燃燒,盡快并網(wǎng)。并網(wǎng)以后,根據(jù)高壓缸排汽壓力的增長逐漸關小高低旁,當負荷到 20 MW 時,可以開啟高排逆止門,平穩(wěn)完成高旁與高壓缸排汽的切換。在高排逆止門開啟之前,應密切監(jiān)視高排溫度,防止通風閥流量不夠,造成高排溫度達到跳機值。并網(wǎng)后,應密切監(jiān)視主汽溫度,根據(jù)鍋爐壓力溫度決定負荷增減。


4甩負荷試驗過程 4. 1     甩 50% 負荷試驗2013年05月19日21時15分37秒倒計數(shù)到0,由電氣專業(yè)操作跳開主開關,發(fā)電機與電網(wǎng)斷開;汽輪機甩負荷保護動作,汽輪機進入轉速控制,汽輪機高中壓調門、高排逆止門及各抽汽逆止門關閉,高低旁開出,高排通風閥開出。
21時15分57秒轉速穩(wěn)定在3000r/min。21:16:31高旁開度30%,高旁后壓力1.39MPa,高排溫度331℃,低旁開度到達27%后卡澀,安排運行人員就地手動開出。
21時17分00秒再熱器壓力1.4MPa,汽輪機轉速上升到3010r/min,由于低旁就地仍未開完,為防止再熱器壓力升高造成汽輪機轉速無法穩(wěn)定,將高旁開度收至0%。21時19分37秒高旁后壓力0.114MPa,高排壓力0.145MPa,高排溫度352℃,低旁人工開至57%,為防止高排溫度繼續(xù)升高,將高排逆止門開出,高排逆止門開出后,高排溫度持續(xù)下降。21時24分42秒機組并網(wǎng)。21時28分17秒機組負荷78MW手動關閉高排通風閥。

以主開關動作為時間零點,0.088秒時OPC電磁閥動作;0.137秒時各高壓調門開始關閉;0.217秒時所有高中壓調門全部關閉到位;1.502秒時轉速上升到最高轉速3063r/min;12.474秒時轉速在3000r/min,OPC電磁閥釋放;轉速逐漸回落到3000r/min以下并繼續(xù)下降,各高中壓調門在轉速控制方式下逐漸開啟,13.907秒轉速到達最低值2993r/min,20.353秒轉速穩(wěn)定在3000r/min。

4. 2     甩 100% 負荷試驗力從3.053MPa上升到3.24MPa(此時低旁開2014年01月19日13時34分開始進行1號機組甩100%負荷試驗。13時34分15時停止煤泥系統(tǒng)運行。13時34分21時分秒停止給煤機運行。13時34分24秒由電氣人員在ECS上拉開主開關,汽輪機甩負荷保護動作,高旁自動開到30%,低旁自動開到100%,汽輪機進入旁路模式下的轉速控制,鍋爐側手動BT停止所有風機運行。機前主蒸汽壓力從14.90MPa上升到17.03MPa,再熱蒸汽度到達29%),而后隨著低旁開度增加再熱蒸汽壓力開始下降。13時35分38秒轉速首次穩(wěn)定在3000r/min。甩100%負荷試驗成功。

以主開關動作為時間零點,0.088秒時OPC電磁閥動作;0.109秒時各高壓調門開始關閉;0.199秒時所有高中壓調門全部關閉到位;0.204秒時所有中壓調門全部關閉到位;1.878秒時轉速上升到最高轉速3137r/min;26.232秒時轉速在3000r/min,OPC電磁閥釋放(試驗前將復位轉速降為3000r/min);轉速逐漸回落到3000r/min以下并繼續(xù)下降,各高中壓調門在轉速控制方式下逐漸開啟,27.792秒轉速到達最低值2990r/min,74.803秒轉速穩(wěn)定在3000r/min。


在甩負荷后的過度過程中,13:35:08由于低旁后溫度到達160℃,“低旁后溫度高閉鎖低旁”保護動作,低旁自動關閉(低旁關閉后,低旁后溫度最高到達209℃),造成再熱蒸汽壓力回升,轉速發(fā)生波動。通過調整高低旁,再熱蒸汽壓力穩(wěn)定在0.23MPa。13:49:16汽輪機轉速最終穩(wěn)定在3000r/min。14:52:20在處理好電氣裝置故障后,機組重新并網(wǎng),接帶23MW負荷。


5結語( 1) 甩負荷試驗,主要考驗汽輪機調速系統(tǒng)動態(tài)特性。應當以保證機組轉速盡快穩(wěn)定在3000 r / min為第一準則。( 2) 對于循環(huán)流化床鍋爐,過再熱器維持一定的蒸汽流量是防止超溫的重要保證,這應當成為燃料調整、旁路控制的主要目標。( 3) 系統(tǒng)恢復速度的快慢,取決于汽包水位恢復正常的時間,迅速降低系統(tǒng)壓力,使給水泵持續(xù)大流量補水是關鍵。( 4) 對于上汽機組,甩負荷試驗后采用旁路方式恢復并網(wǎng)及升負荷,可以大大縮短機組的恢復時間,但是,應當在保證再熱器蒸汽流量的前提下盡早開出高排,防止高排溫度升高。( 5) 循環(huán)流化床鍋爐壓火做甩負荷試驗,應當在試驗成功后盡快恢復風機運行,投入燃料,盡可能減緩主再熱汽溫下降。( 6) 系統(tǒng)恢復過程,如遇設備問題不能及時并網(wǎng),造成高溫受熱面超溫,應果斷減少煤量并及時投運油系統(tǒng)。

( 7) 泥煤系統(tǒng)在甩負荷前應減出力運行,在系統(tǒng)穩(wěn)定后才能投入泥煤系統(tǒng)。



文獻信息

黃錫兵,鐘晶亮,肖建. 大比例摻燒煤泥300 MW循環(huán)流化床機組甩負荷試驗研究[J]. 貴州電力技術,2015,12:11-14.

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